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      減溫減壓站調(diào)節(jié)閥反饋桿脫落導(dǎo)致蒸汽管網(wǎng)波動

    • 發(fā)布日期:2014/10/20      瀏覽次數(shù):1988
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                        減溫減壓站調(diào)節(jié)閥反饋桿脫落導(dǎo)致蒸汽管網(wǎng)波動   

                              上海申弘閥門有限公司
      1.概述
      從3號爐產(chǎn)出的蒸汽分為兩路如圖1所示,分別送到合成和三胺,3號爐減溫減壓站壓力調(diào)節(jié)閥PV-77102控制著鍋爐輸出到三胺蒸汽管網(wǎng)壓力的大小,此閥突然全開會造成三胺蒸汽管網(wǎng)壓力過高,同時也嚴重影響到合成的蒸汽管網(wǎng)。


      減溫減壓器的投運

      (1)投運前檢查: 
      A、檢查﹟1、﹟2主蒸汽聯(lián)絡(luò)電動門、旁路門,﹟1機、﹟2機主蒸汽進汽電動門、旁路門均關(guān)閉嚴密;檢查關(guān)閉﹟1、﹟2機Ⅰ段抽汽電動閥。 
      B、檢查減溫減壓器電動進汽門、電動進汽調(diào)節(jié)門、減溫水手動總門、減溫水電動調(diào)節(jié)門、減溫減壓器出口電動門、疏水門、減溫減壓蒸汽至1﹟機Ⅰ段抽汽電動門、減溫減壓蒸汽至2﹟機Ⅰ段抽汽電動門均關(guān)閉嚴密,檢查減溫減壓器本體無異常。

      C、檢查壓力表、溫度表、流量計齊全完好;

      D、安全閥校驗合格,動作靈活 
      E、檢修工作終結(jié),安全措施恢復(fù),檢修、安裝人員撤離現(xiàn)場;

      F、現(xiàn)場清潔,保溫齊全完好。

      (2)投運步驟: 
      A、檢查完畢,一切正常,匯報班長、總調(diào)。 
      B、接到投運命令,值長鍋爐稍開送汽電動門,汽機值班員隨后開啟主蒸汽電動聯(lián)絡(luò)門及其各路疏水門,暖管至減溫減壓器電動進汽門前,時間10—20分鐘,壓力保持在0.15—0.2Mpa。 
      C、鍋爐全開送汽電動門,管道應(yīng)無振動、漏汽現(xiàn)象;逐漸開啟減溫減壓器進汽電動門及關(guān)閉門前各疏水門,正常后稍開減溫減壓器進汽調(diào)節(jié)門和本體疏水門,暖體,保持壓力0.15—0.2Mpa,時間10—20分鐘,; 
      D、提前開啟抽氣管道至焦化廠低壓蒸汽母管閥門及管路各疏水門,反送汽暖管至減溫減壓器出口電動門后 
      E、調(diào)節(jié)減溫減壓器進汽調(diào)節(jié)門,提升蒸汽壓力至壓力(0.5Mpa),汽溫高時適當(dāng)開啟減溫水保持減溫減壓蒸汽溫度與管網(wǎng)溫度(170℃)一致 
      F、檢查正常后,匯報班長,總調(diào)準備并汽,待允許后逐漸開啟減溫減壓器出口電動門,注意調(diào)整減溫水保持汽溫正常;。 
      G、并汽結(jié)束,關(guān)閉各疏水門,匯報總調(diào)。

      (1)接到解列命令后,值長鍋爐做好解列減溫減壓器的準備,并要求各運行人員注意監(jiān)視,配合調(diào)整。

      (2)解列步驟: 
      A、關(guān)閉減溫減壓器電動進汽調(diào)節(jié)門,關(guān)閉減溫減壓器電動出口門和低壓蒸汽母管隔離門。

      B、;關(guān)閉減溫減壓器減溫水電動調(diào)節(jié)門、手動門。

      C、開啟減溫減壓器本體疏水。

      D、關(guān)閉減溫減壓器電動進汽門。

      E、開啟各管段的疏水門。 
      F、操作完畢,匯報班長、值長。

      5、減溫減壓器事故處理:

      (1)事故處理原則: 
           減溫減壓器在事故狀況下必須大程度的降低對減溫減壓器的危害。

      (2)減溫減壓器超壓事故: A、現(xiàn)象: 
      a.減溫減壓器壓力表指示超出額定值。

      b.安全閥動作。

      B、原因: 
      a.進汽調(diào)節(jié)門失靈或誤開; 
      b.熱負荷突然降低,造成超壓。

      C、處理: 
      a. 調(diào)節(jié)門誤動時,盡快調(diào)整恢復(fù),如失靈,根據(jù)實際情況盡快解列減溫減壓器運行,檢修處理; 
      b.立即關(guān)小減溫減壓器進汽調(diào)節(jié)門,調(diào)整減溫減壓器壓力正常

      (3)減溫減壓器減溫水中斷:

      A、現(xiàn)象: 
      a.減溫減壓蒸汽溫度表指示超出額定值; 
      b.減溫水壓力表顯示異常升高或減溫水壓力降低或到零。

      B、原因: 
      a.減溫水調(diào)節(jié)門失靈或誤關(guān); 
      b.給水泵故障造成減溫水總段或減少。

      C、處理: 
      a.調(diào)節(jié)門誤動時,盡快調(diào)整恢復(fù);如失靈,根據(jù)實際情況盡快解列減溫器運行,檢修處理。 
      b.值長、鍋爐盡快啟動給水泵,保證減溫水壓力。

      (4)減溫減壓器蒸汽帶水:

      A、現(xiàn)象: 
      a.主汽溫度表、和減溫減壓器溫度表指示急劇下降;

      b.主蒸汽管道有水擊聲,閥門、法蘭有白氣刺出; c.減溫減壓器伴有振動聲音。

      B、原因: 
      a.減溫水調(diào)節(jié)門失靈或誤開; 
      b.主蒸汽溫度過低或主蒸汽帶水(鍋爐滿水)。

      C、處理: 
      a.調(diào)節(jié)門誤動時,盡快調(diào)整恢復(fù);如失靈,根據(jù)實際情況盡快解列減溫減壓器運行,開啟其本地疏水和聯(lián)絡(luò)門前后疏水,并檢修處理。 

      b.關(guān)閉減溫水調(diào)節(jié)門、手動門,關(guān)閉電動進汽門和電動進汽調(diào)節(jié)門,關(guān)閉減溫減壓器出口電動門,開啟減溫減壓器本體疏水和各管段疏水,鍋爐盡快恢復(fù)主蒸汽溫度,正常后重新投運減溫減壓器 
      (5)減溫減壓器振動:

      A、現(xiàn)象: 
      減溫減壓器內(nèi)部有明顯響聲和振動

      B、原因: 
      a.運行過程中進汽、進水調(diào)節(jié)不當(dāng);

      b.暖管不充分或疏水不暢; 
      c.調(diào)節(jié)門故障或噴嘴擴容室故障。

      C、處理: 
      a.運行中調(diào)節(jié)汽、水要適當(dāng),避免大幅度調(diào)節(jié);

      b.投運、解列期間保證暖管充分、疏水暢通; 
      c.如調(diào)整無效,振動還不能消除,應(yīng)解列檢查各部件。

      6、減溫減壓器注意事項: 
      A、嚴禁減溫減壓器超參數(shù)運行; 
      B、投運或解列時暖管充分,疏水暢通,避免出現(xiàn)振動;

      C、正常運行和投運期間嚴禁大幅度調(diào)整進汽進水調(diào)節(jié)門;

      D、投運前對電動門、調(diào)節(jié)門進行開關(guān)試驗,保證合格;

      E、安全閥沒有校驗、或卡澀,嚴禁投入減溫減壓器運行;

      F、定期對壓力、溫度、流量表計校驗,閥門進行維護;

      G、時刻嚴禁誤操作。

        

      圖1 蒸汽輸送簡圖
      FIT-75122 去合成氨高壓蒸汽流量
      FI-75106 過熱蒸汽主管流量
      PV-77102 3號爐減溫減壓站壓力調(diào)節(jié)閥
      FI-77102 汽機出口蒸汽流量
      2.事故經(jīng)過
      上海申弘閥門有限公司主營閥門有:減壓閥(氣體減壓閥,可調(diào)式減壓閥,波紋管減壓閥,活塞式減壓閥,蒸汽減壓閥,先導(dǎo)式減壓閥,空氣減壓閥,氮氣減壓閥,水用減壓閥,自力式減壓閥,比例減壓閥)、安全閥保溫閥低溫閥球閥截止閥閘閥、止回閥、蝶閥過濾器、放料閥、隔膜閥、旋塞閥、柱塞閥、平衡閥、調(diào)節(jié)閥、疏水閥、管夾閥、排污閥、排氣閥、排泥閥、氣動閥門、電動閥門、高壓閥門、中壓閥門、低壓閥門、水力控制閥真空閥門、襯膠閥門、襯氟閥門。,3號爐總產(chǎn)氣量115.0t/h,去合成蒸汽流量為73.1t/h,去三胺蒸汽流量為50.2t/h,運行當(dāng)中3號爐減溫減壓站壓力調(diào)節(jié)閥PV-77102突然全開,去三胺蒸汽壓力極速增加至4.0mpa,導(dǎo)致三胺壓力過高,去合成蒸汽流量瞬間降為20.1 t/h,造成合成蒸汽管網(wǎng)大幅度波動。
      3.原因分析
      由于減溫減壓站減壓閥選型不當(dāng),蒸汽管線振動劇烈,致使反饋桿與連桿在這種環(huán)境下摩擦,導(dǎo)致反饋桿磨斷,使調(diào)節(jié)閥閥位失去反饋,引起3號爐減溫減壓站壓力調(diào)節(jié)閥PV-77102突然全開,造成蒸汽管網(wǎng)波動,對合成及三胺的正常生產(chǎn)造成影響。
      4.解決及防范措施
      由于工況振動太大,普通反饋桿難以承受如此大的振動,不用多久就會磨斷,經(jīng)過反復(fù)試驗和探索,將反饋桿和連桿換成硬材質(zhì)的金屬,并且將反饋桿加粗,讓反饋桿和連桿之間的空隙變小,這樣可以大大減小振動引起的摩擦力,同時加強巡檢力度,對此閥實時監(jiān)控,根本的解決辦法是對此閥進行新的選型。與本文相關(guān)的論文有:益海嘉里糧油加工中減壓閥應(yīng)用案例